“這臺機(jī)車受電弓檢測風(fēng)源小車的投用,極大縮短了機(jī)車入庫檢測時間,節(jié)約了打風(fēng)房和兩個人力成本,一年能節(jié)支近3 0 萬元!”日前,中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司安康機(jī)務(wù)段檢修車間檢測組工長夏劍鋒指著一臺自制的移動設(shè)備得意地說道。
受電弓是機(jī)車車頂?shù)膭討B(tài)導(dǎo)電設(shè)備,負(fù)責(zé)將接觸網(wǎng)高壓電導(dǎo)入機(jī)車內(nèi),從而產(chǎn)生列車牽引力,由于工作環(huán)境特殊,對它的各項技術(shù)指標(biāo)要求極高,入庫檢測檢修成為該段機(jī)車整修工作的重中之重。
該段位于秦巴山區(qū)腹地安康,背倚秦嶺,前瞻巴山,位踞三省之要塞,配屬了2 2 7臺電力機(jī)車,肩負(fù)川陜鄂鐵路樞紐的貨物列車運輸牽引任務(wù),檢修任務(wù)重,對效率要求極高。
“效率就是效益,必須要在搶時間上下功夫,不能延誤交車時間!”5 7 歲的夏劍鋒這樣想也這樣做。他發(fā)現(xiàn),機(jī)車受電弓入庫檢測耗時較大,平均每臺需3 7 分鐘左右,而根據(jù)每日運輸任務(wù)需求計算,每臺車不能超過2 7 分鐘,否則就會耽誤交車。
針對這一難題,夏劍鋒帶領(lǐng)班組人員展開了攻關(guān)。他發(fā)現(xiàn)原因出在供風(fēng)時間上,原有的供風(fēng)方式,程序多、管路長,光供風(fēng)耗時近2 1 分鐘,而機(jī)車通過接觸網(wǎng)高壓電供電自主打風(fēng)竟然只需9 分鐘,但檢修庫內(nèi)為無電作業(yè)區(qū)域,無法實現(xiàn)接觸網(wǎng)直接供電打風(fēng)。
“要從根本上解決這一問題,必須改變檢修庫內(nèi)風(fēng)源供風(fēng)方式!”夏劍鋒說罷就干。他立即著手研制移動風(fēng)源設(shè)備,查資料、悟原理,并制作Q C 質(zhì)量攻關(guān)方案,帶領(lǐng)班組1 1 名職工成立攻關(guān)小組,設(shè)計方案及圖紙,購置所需原件,群策群力,對分析的3 個可行性方案進(jìn)行數(shù)據(jù)測試評估,最終采用風(fēng)源與管路半分離式方案,逐項制訂對策表,限期完成。
通過2 個月不懈努力,一臺總耗資不到2 萬元的“機(jī)車受電弓檢測風(fēng)源小車”誕生了。接上通風(fēng)管、插上電源即可為待檢機(jī)車受電弓提供移動可靠檢測風(fēng)源,實現(xiàn)了人工智能。通過對7 5 臺機(jī)車受電弓的實地檢測,耗時最長為2 6 分鐘,且性能穩(wěn)定,即滿足了檢修供車需求,還節(jié)約了打風(fēng)房及2 名打風(fēng)司機(jī)的人力成本。此外,他們還編寫了作業(yè)指導(dǎo)書、維護(hù)保養(yǎng)制度及用管修考核制度等長效機(jī)制,確保該設(shè)備能長期穩(wěn)定服務(wù)一線。
功夫不負(fù)有心人,“受電弓檢測風(fēng)源小車”在2 0 1 9 年全路Q C 成果展示上獲得優(yōu)秀成果獎,由此也開啟了它的“職業(yè)生涯”,為該段正點交車提供了堅強保障。 □糜強
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